* 系统概述 某造纸厂生产线1600纸机自84年投入使用,每年都创造着良好的经济效益,特别是自从96年以来通过*系列的改造(如二次涂布的改造、二组烘缸提高干燥能力的改造、上网绝干量控制的改造以及新增3米大缸的改造)之后,其产质量已得到了飞跃的提高,产量由过去的年产1.1万吨增加到1.7万吨,质量也今非昔比。随着产量的提高,纸机暴露出设计车速较低的问题,生产车速已经达到传动系统的*高设计车速75米/分,并且原来的直流总轴传动方式表现出来的速度慢、传动效率低、耗能高、控制方式落后、维护困难等缺点,大大制约了纸厂的进*步发展。为了使产品在激烈的市场竞争中立于不败之地,决定通过改变纸机的传动方式,以提高纸机的生产车速,扩大产量,提高生产效率,减少设备故障和设备维护成本,以创造更大效益。 二 系统要求 原有纸机采用单直流电机总轴传动,通过机械分配转速的方式,如下图所示。由于在生产过程中机械磨损、皮带的打滑等因素,造成速度匹配失调,容易形成断纸、厚薄不均等现象。同时由于现场高温潮湿,使直流电机维护量增加。为了优化产品质量,提高劳动生产率,取消直流电机及其动力的机械传动部分,在每*个传动分部安装交流电机,采用交流分部传动方式。 在这次改造中我们采用了西门子公司的交流传动控制系统来实现,通过先进的控制方式,方便的人机交互系统,实现生产的全自动化,改造的基本目标如下: 1. 提高生产车速:纸机的车速由原来的*高75米/分提高至125米/分。 2. 操作方便:由于采用了人机接口,可以直观的了解设备运行的参数及状况,操作简单,便于调试。 3. 节能:由于弃用了原机械传动系统,大大降低了机械损耗,而且由于交流变频传动系统在运行时*部分变频器处于发电状态,进*步节省了电能,初步估计比原系统节电40%左右。 4. 可靠性高:由于弃用了机构复杂的机械传动系统,提高了系统的可靠性,节约了维护的费用,简化了维护的过程。 5. 产品质量的提高:避免了直流电机的电刷粉尘对纸张质量的影响, 各部分的负荷控制和传动的管理比较方便,便于生产过程的自动控制和调整,降低维护费用和节省劳动力。 三 系统配置与功能实现
四 使用效果分析 |