郑州变频器维修

工程案例

abb变频器在造纸厂中的应用
* 系统概述
某造纸厂生产线1600纸机自84年投入使用,每年都创造着良好的经济效益,特别是自从96年以来通过*系列的改造(如二次涂布的改造、二组烘缸提高干燥能力的改造、上网绝干量控制的改造以及新增3米大缸的改造)之后,其产质量已得到了飞跃的提高,产量由过去的年产1.1万吨增加到1.7万吨,质量也今非昔比。随着产量的提高,纸机暴露出设计车速较低的问题,生产车速已经达到传动系统的*高设计车速75米/分,并且原来的直流总轴传动方式表现出来的速度慢、传动效率低、耗能高、控制方式落后、维护困难等缺点,大大制约了纸厂的进*步发展。为了使产品在激烈的市场竞争中立于不败之地,决定通过改变纸机的传动方式,以提高纸机的生产车速,扩大产量,提高生产效率,减少设备故障和设备维护成本,以创造更大效益。
系统要求
原有纸机采用单直流电机总轴传动,通过机械分配转速的方式,如下图所示。由于在生产过程中机械磨损、皮带的打滑等因素,造成速度匹配失调,容易形成断纸、厚薄不均等现象。同时由于现场高温潮湿,使直流电机维护量增加。为了优化产品质量,提高劳动生产率,取消直流电机及其动力的机械传动部分,在每*个传动分部安装交流电机,采用交流分部传动方式。

在这次改造中我们采用了西门子公司的交流传动控制系统来实现,通过先进的控制方式,方便的人机交互系统,实现生产的全自动化,改造的基本目标如下:
1. 提高生产车速:纸机的车速由原来的*高75米/分提高至125米/分。
2. 操作方便:由于采用了人机接口,可以直观的了解设备运行的参数及状况,操作简单,便于调试。
3. 节能:由于弃用了原机械传动系统,大大降低了机械损耗,而且由于交流变频传动系统在运行时*部分变频器处于发电状态,进*步节省了电能,初步估计比原系统节电40%左右。
4. 可靠性高:由于弃用了机构复杂的机械传动系统,提高了系统的可靠性,节约了维护的费用,简化了维护的过程。
5. 产品质量的提高:避免了直流电机的电刷粉尘对纸张质量的影响, 各部分的负荷控制和传动的管理比较方便,便于生产过程的自动控制和调整,降低维护费用和节省劳动力。

系统配置与功能实现
1.系统结构如下图所示:


2.系统原理概述:
通过交流变频器控制每个传动电机的转动速度,经过减速箱传递给各个部分的传动轴,电机的转速通过光电编码器反馈回变频器,通过矢量运算,变频器能够确定和控制转矩和磁通的电流分量,从而获得同直流传动相媲*的动态特性。上位控制系统通过总线的通讯方式控制每*台电机的转速,并根据工艺要求实现全线的速度同步、张力控制和加减速控制等,实现整个生产过程的监视与参数调节。
3.设备组成:
交流传动系统采用西门子MasterDrives全数字变频调速系统,实现高精度的矢量控制方式。整个系统采用公用直流母线工作方式,由*台整流单元,23台逆变单元等构成。传动电机采用标准4*电机,增量型编码器作为速度反馈装置。每台逆变单元中安装现场总线控制卡CBP,可将调速装置中的各种工作状态和工作参数传送给上*控制系统西门子S7-300 PLC,实现全线高精度的速度同步。整流单元将三相380V的交流电转换成540V的直流电供给逆变器,当系统处于制动状态时,可以通过制动单元制动。(欢迎来电咨询  郑州中鑫自动化设备有限公司 网址:www.hnzkwx.com  电话:0371-60133978  手机:13837132021 )

使用效果分析
纸机传动改造工程自筹备开始,在短短的3个月内就完成了由设计、采购到安装调试的全过程。在停机改造期间,我们克服了种种困难,加班加点使新的传动系统按时完成并进行了连续72小时*故障运行的测试,其各项指针均达到了设计目标和要求。主要表现在:
1.系统调速精度高,性能安全、可靠、稳定。
由于系统的性能提高,而且操作监测方便,操作人员在引纸时的断纸现象大为减少,并且改变了过去因车速不稳定而不能解决的问题:在底层先引好纸后再上面浆,这就大大减少了生产过程中面浆的损耗,节约了生产材料。
2.切纸机的精度大为改善
切纸机的长刀过去采用的是机械调速方式,当生产中需要改变纸的分切长度时,操作人员就要手动调节长刀的机械传动比,这种调节方式精度差,调刀时间长,这次改造中我们运用PLC来自动计算切纸长度与长刀电机的转速关系,然后通过控制长刀电机的转速,达到分切长度准确、调刀方便快捷的功能,其分切精度由过去的±0.2%提高到±0.1%,而调节时间由过去的10分钟减少到现在的30秒,各项指标创造了*内同类切纸机的新记录。
3.节能效果明显
纸机交流分布传动的改造的顺利完成,为企业带来了明显的经济效益,并为公司的长久发展打下了坚定的基础。

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